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漓源環(huán)?;U水處理

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中山噴漆廢水處理工藝流程設(shè)計(jì)

工程概述

  中山某噴漆有限公司主要是進(jìn)行涂裝生產(chǎn),生產(chǎn)過程中會使用到UV漆、色漆等,再通過循環(huán)水來吸收噴漆時(shí)產(chǎn)生的漆霧,由于漆霧中含有大量的有機(jī)物質(zhì),循環(huán)水經(jīng)過長期循環(huán),水中有機(jī)質(zhì)達(dá)到飽和失去吸附能力后,需要進(jìn)行更換,更換后的循環(huán)水即為噴漆廢水,涂裝生產(chǎn)過程中的產(chǎn)生的廢水屬于中廢水,其COD值高達(dá)4000mg/L,需要進(jìn)行處理達(dá)標(biāo)排放。

  根據(jù)中山某噴漆有限公司提供的資料,結(jié)合漓源環(huán)保去水樣化驗(yàn)結(jié)果以及實(shí)際運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)分析,經(jīng)計(jì)算,每天最大需處理的COD總量為:36kg。生化按每天24h進(jìn)行處理,設(shè)計(jì)小時(shí)處理量為1.5m3/h。

  中山噴漆廢水處理工程的廢水有以下特點(diǎn):

  1.廢水量少,水質(zhì)變化波動大,水質(zhì)隨著生產(chǎn)狀況、循環(huán)水更換頻率變化而變化,給污水的生化處理帶來較大難度;

  2.廢水B/C<0.3,可生化性差,難以直接進(jìn)行生物處理;

  3.含有大量的油漆顆粒;

  4.污水中除了含有懸浮物外,還含有大量苯類、酯類、酮類、醇類等溶解性有機(jī)物質(zhì),品種多、成分復(fù)雜,多為復(fù)雜結(jié)構(gòu)且分子量大的溶解性有機(jī)化合物;

  5.廢水中的有機(jī)物質(zhì)很難被分解,具有長期殘留性;

  6.含有部分難降解有機(jī)物質(zhì),且具有半揮發(fā)性,能在空氣中遠(yuǎn)距離遷移;毒性大,對微生物具有抑制作用;

  7.污水中營養(yǎng)成分單一,缺乏微生物生產(chǎn)必須的部分營養(yǎng)物質(zhì)。

  中山噴漆廢水處理工程主要采用“氣浮+厭氧UASB反應(yīng)器+生物接觸氧化池+沉淀池”工藝對廢水進(jìn)行有效的處理,該工藝具有處理效率高、投資低、運(yùn)行費(fèi)用低、運(yùn)行穩(wěn)定、可回收利用沼氣等優(yōu)點(diǎn),可確保出水穩(wěn)定,長期達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目建成后,氣浮的處理量為20m3/h,后續(xù)生化處理的日處理污水量預(yù)計(jì)達(dá)到36m3/d,出水執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB 8978-1996中的第二時(shí)段一級標(biāo)準(zhǔn)。


設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)

  根據(jù)中山某噴漆有限公司提供的資料,結(jié)合漓源環(huán)保去水樣化驗(yàn)結(jié)果以及實(shí)際運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)分析,決定設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)如下:

  COD:4000mg/L

  BOD5:1000mg/L

  SS:1000mg/L

  pH:4-7

  根據(jù)中山某噴漆有限公司和當(dāng)?shù)氐沫h(huán)保要求,其廢水經(jīng)處理后出水的排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB 8978-1996中的第二時(shí)段一級標(biāo)準(zhǔn),具體相關(guān)指標(biāo)如下:

  COD:70(mg/L)

  BOD5:30(mg/L)

  SS:100(mg/L)

  pH:6~9(無量綱)

  色度:50


廢水處理工藝技術(shù)分析 

   對于中山噴漆廢水處理工程的高濃度難降解有機(jī)污水目前主要有2種處理思路:

  (1)純物化處理工藝

  采用諸如焚燒、濕式氧化等手段對高濃度難降解有機(jī)污水進(jìn)行處理是危險(xiǎn)廢棄物常用的方法,優(yōu)點(diǎn)是占地面積小,適應(yīng)性廣,不懼怕任何有毒有害成分。缺點(diǎn)是投資成本高、運(yùn)行成本高、管理難度大、操作成本高、危險(xiǎn)性也高。

 (2)生化處理工藝+物化

  由于中山噴漆廢水處理工程的生產(chǎn)廢水中沒有有毒物質(zhì),故采用生化工藝對廢水進(jìn)行處理成本可以降低,特別是廢水溫度較高,濃度也較高,特別適用于厭氧生化處理。

  廢水經(jīng)厭氧生化處理后,好氧段我司選擇了兩段式接觸氧化,前面一段處理相對容易降解的污染物,后面一段處理難降解有機(jī)物,延長難降解有機(jī)物的停留時(shí)間。

  在沉淀池后面,我司還增加了氧化消毒池,向污水中投加復(fù)合型消毒劑,進(jìn)一步去除剩余有機(jī)物和色度,確保廢水達(dá)標(biāo)排放或回用。

  中山噴漆廢水處理工程的現(xiàn)狀和漓源環(huán)保相關(guān)工程經(jīng)驗(yàn),漓源環(huán)保提出如下設(shè)計(jì)思路:

  1、預(yù)處理工段采用“氣浮”進(jìn)行加藥去除廢水中絕大部分懸浮物。

  2、厭氧工段采用穩(wěn)定性和效果都好的“復(fù)合厭氧UASB反應(yīng)器”進(jìn)行處理,有效去除廢水中的難降解有機(jī)物,改善廢水生化性,降低后續(xù)處理工藝負(fù)荷。

  3、接觸氧化工段采用組合式填料,有效提高生物量,進(jìn)而提高廢水處理效果。


工藝流程

  生產(chǎn)廢水→調(diào)節(jié)池→氣浮池→厭氧調(diào)節(jié)池→厭氧UASB反應(yīng)器→生物接觸氧化池→沉淀池→回用水池


工藝流程說明

 中山噴漆廢水處理工程發(fā)廢水進(jìn)入調(diào)節(jié)池進(jìn)行均化水質(zhì)、均勻水量,保證后續(xù)處理工藝穩(wěn)定連續(xù)運(yùn)行。調(diào)節(jié)池污水經(jīng)提升泵提升進(jìn)入氣浮池,在氣浮池中投加絮凝劑反應(yīng),利用氣浮機(jī)產(chǎn)生的氣泡,使水中密度接近于水的固體或液體污染物微粒黏附,形成密度小于水的氣浮體,在浮力的作用下上浮至水面形成浮渣,再利用刮渣機(jī)把浮渣進(jìn)行去除排到污泥池,此過程去除大部分的懸浮物。

  氣浮池出水自流到厭氧調(diào)節(jié)池,在厭氧調(diào)節(jié)池中對廢水進(jìn)行pH等進(jìn)行調(diào)節(jié),使廢水水質(zhì)達(dá)到厭氧污泥反應(yīng)床要求的各個(gè)條件,然后經(jīng)提升泵提升進(jìn)入復(fù)合厭氧UASB反應(yīng)器。利用厭氧微生物將污水中的大部分有機(jī)物分解成二氧化碳和甲烷。

  廢水經(jīng)復(fù)合厭氧UASB反應(yīng)器出水自流進(jìn)入生物接觸氧化池。由于微生物的作用污水中的污染物得以去除。

  從生物接觸氧化池出來的水自流進(jìn)入沉淀池,進(jìn)行固液分離,去除固體顆粒物以及生物膜絮體等,確保污水中各指標(biāo)完全達(dá)標(biāo),確保出水進(jìn)入回用水池達(dá)標(biāo)回用。

  沉淀池的污泥則由泵一部分回流到接觸氧化池,一部分則到污泥池。污泥在污泥池進(jìn)行濃縮,濃縮后經(jīng)過壓濾脫水后外運(yùn)處理。


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